導(dǎo)電玻璃鋼陽極管的工作原理與結(jié)構(gòu)性能 1、工作原理 導(dǎo)電玻璃鋼陽極管是利用高壓直流電使電暈極不斷發(fā)射出電子,把電極間部分氣體電離成正負(fù)離子,由于離子運動引起與塵霧顆粒的碰撞,離子擴散而附著在霧粒子上。荷電后的霧顆粒向與電極性相反的電極移動,到達(dá)電極放電,沉積在電極上而被收集除去,煙氣得到了凈化。 2、設(shè)備結(jié)構(gòu)及性能 本次改造決定采用2臺236管導(dǎo)電玻璃鋼替代原二段的4臺M174管PVC陽極管。導(dǎo)電玻璃鋼陽極管型號為SDH-26,陽極管為正六邊形,其內(nèi)切圓直徑為360m,六角形管呈蜂窩狀排列;陰極線為特種不銹鋼魚尾刺線,下部掛鉛重錘。 3、運行效果 在試運行期間,當(dāng)電場全部投送時,絕緣箱內(nèi)溫度很低,通入煙氣后,二次電壓、二次電流偏低。經(jīng)分析,絕緣溫度偏低與復(fù)合保溫材料水分含量過高有關(guān)。后將絕緣箱內(nèi)的保溫材料更換為礦渣棉保溫材料,更換后,絕 緣箱內(nèi)溫度明顯提高,達(dá)到了設(shè)計溫度,相應(yīng)二次電壓、二次電流有了提高,鼓風(fēng)機出口酸霧明顯減少。與原陽極管相比,SDH-26型玻璃鋼陽極管的六角形管呈蜂窩狀排列,結(jié)構(gòu)緊湊,大部分管的管壁都是相鄰兩管共用的,具有占地面積小,制作安裝便利,二次電流、二次電壓高,耐腐蝕性能好及除霧效率高等優(yōu)點,對冶煉煙氣流量、濃度波動的適應(yīng)性較強。在相同的條件下,二次電壓、二次電流均有所提高,陽極管改造前后運行數(shù)據(jù)對比列于表2。新陽極管投入運行后,凈化工序漏風(fēng)率降低了3.2%,二氧化硫濃度提高了0.09%,總除霧效率大于99.4%。從表2的數(shù)據(jù)看,電除霧的效率明顯提高,對后面工序的正常生產(chǎn)發(fā)揮了重要的作用。 陽極管改造前后運行數(shù)據(jù)對比表項目改造前改造后一系統(tǒng)二系統(tǒng)一系統(tǒng)二系統(tǒng)二次電壓/V29325859二次電流/mA2531330325入口酸霧/g.m-30.0350.0320.0380.029出口酸霧/g.m-30.0180.0190.0090.0065除霧效率/%48.5740.6376.3277.59總除霧效率/%98.9898.9299.4999.55。 4、存在問題及改進(jìn)措施 1.二段陽極管改造后,除霧效率增加了30%,但由于一段陽極管尚未改造,因此出口酸霧仍然超標(biāo)。在本次改造成功的基礎(chǔ)上,該廠將于2006年對一段陽極管進(jìn)行改造,預(yù)計一段陽極管改造后出口酸霧將能做到低于0.005g/m3。 2.雖對制酸系統(tǒng)凈化工序的陽極管進(jìn)行的改造取得了成功,提高了系統(tǒng)的制酸作業(yè)率,確保了系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定的運行,杜絕了二氧化硫的事故排放,但若要從根本上解決制酸尾氣超標(biāo)排放問題,必須從改造工藝入手。 3.該廠的環(huán)保節(jié)能項目已立項,并于2006年起分步實施,將在凈化工序改造完畢的基礎(chǔ)上,對干吸工序采用目前被廣泛應(yīng)用成熟先進(jìn)的一次干燥、兩次吸收工藝,轉(zhuǎn)化采用"3+1"式雙接觸工藝,該工藝可實現(xiàn)硫總回收率在97%以上,確保制酸尾氣達(dá)標(biāo)排放。 河北鑫泰環(huán)保節(jié)能科技有限公司(http://www.xthbsd.com/)的玻璃鋼陽極管,導(dǎo)電玻璃鋼陽極管束,拉擠玻璃鋼陽極管,濕式除塵器陽極管產(chǎn)品,耐腐蝕性強,能耐各種稀酸、堿、鹽等高腐蝕介質(zhì)的腐蝕。導(dǎo)電性能優(yōu)良、除塵除霧效率高。重量輕、強度高,外形尺寸確定,節(jié)省支撐平臺費用,延長了設(shè)備的使用壽命。
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