導(dǎo)電玻璃鋼陽(yáng)極管改造前 導(dǎo)電玻璃鋼陽(yáng)極管改造前的情況: 冶煉煙氣出電收塵器后就進(jìn)入了濕法凈化階段,在工廠中為了管理的方便,把濕法凈化開始到完成除霧為止這一段設(shè)備列為凈化工序,其工藝過程為:來自電收塵器的煙氣(溫度約為300~400℃)首先進(jìn)入第一洗滌塔(空塔)、第二冼滌塔(填料塔),受到由塔頂噴淋下來的酸液洗滌、降溫后,形成酸霧,進(jìn)入鉛間接冷凝器以冷卻煙氣(溫度降為25~30℃)、降低氣體的絕對(duì)濕含量并進(jìn)一步凈化氣體后依次進(jìn)入一段二段陽(yáng)極管。陽(yáng)極管是利用高壓電場(chǎng)的作用將氣體中的酸霧捕集,以達(dá)到清除礦塵及三氧化二砷、二氧化硒的目的。工藝要求氣體進(jìn)入干吸工序前酸霧含量低于0.005g/m3。二段4臺(tái)M174型PVC陽(yáng)極管均為型鋼骨架,總截面積為8.5m2,電暈極內(nèi)芯為Υ2mm鎳鉻線外包六角形鉛的極線,沉淀極為PVC材質(zhì)管狀Υ=250mm,經(jīng)過20多年的連續(xù)運(yùn)行,陽(yáng)極管存在以下問題: 1.受氣流沖擊,老化脆裂,上下花板及陽(yáng)極管焊口開裂嚴(yán)重,陰極線斷裂頻繁。 2.更換極線時(shí),由于安裝條件不足,極線垂直度不夠,固定存在問題,極線隨煙氣波動(dòng)而擺動(dòng),二次電壓低,嚴(yán)重影響了陽(yáng)極管的正常運(yùn)行。 3.陰極框架采用型鋼外包鉛皮,包鉛在焊接過程中容易夾氣渣形成微孔,酸霧滲入導(dǎo)致主副梁腐蝕斷裂。 4.由于二段陽(yáng)極管出口酸霧沒有達(dá)標(biāo),大量酸霧進(jìn)入轉(zhuǎn)化工序,致使轉(zhuǎn)化工序設(shè)備嚴(yán)重腐蝕,催化劑粉化結(jié)塊,轉(zhuǎn)化率下降,尾氣二氧化硫直接外排現(xiàn)象嚴(yán)重。 5.M174型PVC陽(yáng)極管PVC管為疏水性,其表面不易形成連續(xù)性水膜,有效導(dǎo)電面積大大小于沉淀極總面積,一般只有60%左右。導(dǎo)電性能不好導(dǎo)致除霧效率低下,屬于落后淘汰產(chǎn)品,技術(shù)指標(biāo)落后。1995年及1997年,下氣室先后兩次脫落,雖經(jīng)搶修和臨時(shí)處理,暫時(shí)維持了生產(chǎn),但設(shè)備已到了無法維修的地步,技術(shù)指標(biāo)下降,漏風(fēng)率高達(dá)20%,對(duì)陽(yáng)極管進(jìn)行技術(shù)改造,勢(shì)在必行。 由以上分析可知,在相同工況下,玻璃鋼材質(zhì)的陽(yáng)極管二次電壓及二次電流均高于采用PVC材質(zhì)的陽(yáng)極管,相應(yīng)的除霧效率有顯著提高,確保了后續(xù)工序生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。運(yùn)行效果對(duì)比表明,導(dǎo)電玻璃鋼陽(yáng)極管具備了其它非金屬材料所沒有的良好的導(dǎo)電性、耐候性,同時(shí)由于采用新型的不銹鋼魚尾型陰極線,電場(chǎng)強(qiáng)度明顯增大,除霧效率顯著提高,處理氣量大,占地面積小,在硫酸凈化工藝中的應(yīng)用是成功的,具有良好的推廣價(jià)值。 河北鑫泰環(huán)保節(jié)能科技有限公司(http://www.xthbsd.com/)的玻璃鋼陽(yáng)極管,導(dǎo)電玻璃鋼陽(yáng)極管束,拉擠玻璃鋼陽(yáng)極管,濕式除塵器陽(yáng)極管產(chǎn)品,耐腐蝕性強(qiáng),能耐各種稀酸、堿、鹽等高腐蝕介質(zhì)的腐蝕。導(dǎo)電性能優(yōu)良、除塵除霧效率高。重量輕、強(qiáng)度高,外形尺寸確定,節(jié)省支撐平臺(tái)費(fèi)用,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。 |